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期刊文章详细信息

天然气井绒囊流体活塞技术不降压压井工艺  ( EI收录)  

A gas well killing process without pressure release based on the fuzzy-ball fluid piston technology

  

文献类型:期刊文章

作  者:李治[1] 魏攀峰[2] 吕建[1] 卢冰[1] 牛智民[1] 樊晶晶[3]

Li Zhi;Wei Panfeng;Lv Jian;Lu Bing;Niu Zhimin;Fan Jingjing(Gas Storage Management Office of PetroChina Changqing Oilfield Company, Jingbian, Shaanxi 718500, China;State Key Laboratory of Petroleum Resources and Prospecting//China University of Petroleum, Beijing 102249, China;Key Laboratory of Comprehensive Research and Application of Chemical Plugging Materials, Chemical Industry and Engineering Society of Hebei//Beijing Lihui Lab Energy Technology Co., Ltd., Beijing 102200, China)

机构地区:[1]中国石油长庆油田公司天然气储气库管理处 [2]"油气资源与探测"国家重点实验室.中国石油大学(北京) [3]河北省化工学会化学封堵材料综合利用研究与应用重点实验室.北京力会澜博能源技术有限公司

出  处:《天然气工业》

基  金:国家科技重大专项"多气合采钻完井技术与储层保护"(编号:2016ZX05066002-001)

年  份:2018

卷  号:38

期  号:2

起止页码:90-96

语  种:中文

收录情况:BDHX、BDHX2017、CAS、CSCD、CSCD2017_2018、EI、JST、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、核心刊

摘  要:较之于机械手段,采用流体手段压井具有工艺简单、安全性高、成本可控等优势,已逐渐成为气井修井作业常用的压井手段,但目前对其尚缺乏系统的施工工艺技术研究。为此,在分析总结国内修井作业中压井技术研究成果的基础上,提出了绒囊流体活塞技术不降压压井修井作业的技术思路,开展了气井绒囊流体用量计算、泵入方式选择、泵入流程设计以及返排方式选择等方面的研究,并结合现场应用实例进行了对比分析。结果表明:(1)根据平衡井筒气泡最大浮力所需内部结构力,计算出绒囊流体活塞的高度和低剪切速率下的黏度,据此确定现场配制流体的性能;(2)根据平衡地层压力要求计算井筒内静液柱压力所需绒囊流体体积,并附加3~5 MPa的安全压力值;(3)作业时,泵入液柱高度为500 m的清水前置液,润湿管柱、井壁以提高泵入效率,并与绒囊流体形成低黏度、低内部结构力混浆段提高返排效率;(4)根据气井管柱连通状态及管柱承压能力选择正反循环泵入方式;(5)修井结束后,根据气井地层能量衰竭程度选择直接气举或破胶气举返排实现复产。现场应用于我国西北、西南地区的3口气井,其中2口井连续气举作业2~3 d,气井产量便恢复至作业前等产量点。结论认为,该项工艺较好地解决了常规降压过程导致安全性差、产能浪费等问题,缩短了气井压井作业周期。

关 键 词:天然气  修井  压井 不降压  绒囊流体活塞技术  储层伤害 井下作业  产量恢复  

分 类 号:TE358.4]

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同被引文献:

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