期刊文章详细信息
180 mm×610 mm板坯连铸结晶器内流场水模型及数值模拟
Water flow field model and numerical simulation of 180 mm×610 mm slab continuous casting mold
文献类型:期刊文章
WANG Wei;ZHU Li-guang;ZHANG Cai-jun;ZHENG Quan(College of Metallurgy and Energy,North China University of Science and Technology,Tangshan 063210,Hebei,China;Refractory Department,Hebei Engineering Research Center of High Quality Steel Continuous Casting,Tangshan 063000,Hebei,China;Tangshan Jilong Industrial Co.,Ltd.,Tangshan 063017,Hebei,China;Hebei University of Science and Technology,Shijiazhuang 050018,Hebei,China;Steelmaking Department,Qian′an Iron and Steel Co.,Ltd.,Tangshan 064400,Hebei,China)
机构地区:[1]华北理工大学冶金与能源学院,河北唐山063210 [2]河北省高品质钢连铸工程技术研究中心,河北唐山063000 [3]唐山市吉隆实业有限公司耐材作业区,河北唐山063017 [4]河北科技大学,河北石家庄050018 [5]首钢股份公司迁安钢铁公司炼钢作业部,河北唐山064400
年 份:2020
卷 号:30
期 号:2
起止页码:46-53
语 种:中文
收录情况:BDHX、BDHX2017、CAS、RCCSE、ZGKJHX、核心刊
摘 要:以北方某钢厂断面为180 mm×610 mm板坯连铸结晶器为原型,针对其生产过程中出现的表面流速波动较大、易卷渣等问题,采用Fluent数值模拟软件,对其浸入式水口底部结构、浸入深度和拉速等工艺参数进行了优化研究,并对数值模拟结果进行了冷态水模拟验证。结果表明,当不改变浸入式水口底部结构,水口浸入深度为100 mm时,拉坯速度应不超过1.45 m/min;当拉坯速度提升至1.55 m/min时,水口浸入深度应保持在120~130 mm时较为合适;若要保持原有工艺条件(拉速为1.55 m/min、浸入深度为100 mm)不变的情况下,应将水口底部结构改为凹槽深度为10 mm的凹面水口,此时结晶器表面流速较为适宜。
关 键 词:板坯 结晶器 流场 数值模拟 水模拟
分 类 号:TF777]
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